西北轴承中大型车间通过建立创新激励机制,组建“重点产品质量提升攻关小组”,成功解决了调心滚子轴承和角接触球轴承(含四点接触球轴承)的加工技术难题。
由于M250半自动机床滚道尺寸和几何精度主要依靠操作者经验控制,尺寸离散度较大,难以达到工艺标准要求。在角接触球轴承(含四点接触球轴承)加工过程中,滚道尺寸和形位公差控制也存在困难,合套率仅能达到60%-70%,对生产效率和成本控制造成了不利影响。
针对技术瓶颈,车间成立了专项攻关小组。通过自主设计工装完成外沟设备改造,规范了工件定位操作流程,优化了外圈锁量工艺参数。经过与装配班组经验丰富人员的联合跟踪验证,确定了最优锁量参数并推广应用。同时,结合实际情况对产品工艺进行了适应性优化。
实施设备改造、数控设备应用和工艺优化后,3G3003760Y、53640HK等系列产品的加工质量得到显著提升,合套率接近100%。此次工艺改进取得了多方面成效:产品质量明显提高,合套率提升缩短了生产周期,降低了生产成本,同时增强了员工的质量意识。目前,调心滚子轴承和角接触球轴承(含四点接触球轴承)已成为车间优势产品,这些成果为后续生产积累了宝贵经验。
下一步,中大型车间将进一步梳理适合数控加工的系列产品,提高数控设备利用率,持续优化产品质量与合套率,为公司高质量发展提供坚实支撑。
(来源:西北轴承)